德升木业三管齐下节成本

  今年以来,浙江德升木业有限公司从机械改造、节能降耗、创新制度等三方面入手,成功节省生产所带来的成本30多万元,帮企业平稳度过危机。

  “自动裁边机改造”是德升木业最近的技改亮点。原先公司细木工板裁边采用手动裁边机,4名操作工日产量仅1300张,且员工工作强度大。为提升工作效率,在确保裁边质量的前提下,公司对自动裁边机进行技改,通过技术改造使其工作速度优化,这一技改使日产量提升至2200张,而且员工的工作强度大幅度的降低,按每月50000张细木工板计算,每月可节约人力成本5000元。

  公司现有生产量比原先增加了200%以上,而原木旋切所产生的废单板只有去年的50%。节能空心板是公司以废单板为主原料生产的新型环保建材,为满足新的生产需求,公司想方设法提高粉碎机粉碎能力,与机械加工厂合作设计制作粉碎机,用于粉碎家具厂废料、胶合板及细木工板锯边料。该机器制作成本低,目前已投入到正常的使用中,效果良好。它的应用实现了节能板原料品种的多样化,大幅度的降低了原料采购的限制性,增加了选择权,为控制原料成本提供了保障。

  此外,公司在节能降耗上新招频出。按原工艺,单板厂空压气统一由空压机供给,空压机功率为75kw/h,按电机运行每天6小时计算,月耗电量为12600度,现车间改用两台闲置的移动式气泵供气,月耗电量仅4400度,每月可节约电费约8200元。为降低办公用电,公司还对办公用照明灯来更换,改用节能灯管,相比原来的灯管,每支降低能耗75%左右。

  公司还规范各种采购、差旅费报销制度等,大大降低各项行政费用支出,2009年1-7月份行政费用支出降幅达46.9%。同时,由于受到金融危机的影响,公司积极进行产品结构调整,及时清洗整理五金仓库机物料,对不适合产品需要的机物料积极调剂、清理,截至2009年7月,机物料占用资金较去年同期减少12万左右。